在裝煤、推焦過程中,機側(cè)爐頭處有大量煙氣從爐門上部逸出,嚴重污染了環(huán)境,我公司決定對其進行治理。本整體方案針對機側(cè)爐頭煙氣治理進行設(shè)計。
一、焦化廠機側(cè)爐頭煙氣治理原理:
焦化廠裝煤除塵器系統(tǒng)由移動和固定裝置兩部分組成。移動裝置即燃燒導煙車。固定裝置包括:爐頂機側(cè)集氣小罩、煤氣系統(tǒng)。
裝煤除塵過程為:裝煤時,導煙車行走至待裝煤的炭化室定位,爐頂燃燒導煙車待排氣孔蓋打開后,將導煙集氣罩與炭化室中心對正,同時向地面除塵系統(tǒng)發(fā)出信號,風機開始高速運行。車載煤氣燃燒系統(tǒng)與爐頂煤氣管道連接,裝煤煙氣從機側(cè)車載碰口和導煙集氣罩被吸入,緩沖、配風、燃燒、冷卻后,再經(jīng)焦側(cè)碰口進入爐頂集塵管道輸送到地面站除塵系統(tǒng)凈化后,由風機經(jīng)煙囪排至大氣。裝煤完畢,地面除塵系統(tǒng)接受信號,風機進入低速運行狀態(tài)。
二、焦化廠機側(cè)爐頭煙氣治理優(yōu)勢特點:
1、采用地面除塵站系統(tǒng)除塵,降低了煉焦爐生產(chǎn)區(qū)域的粉塵濃度,凈化了工人生產(chǎn)操作環(huán)境,焦爐粉塵治理達到了煉焦行業(yè)及國 家環(huán)保新排放標準。
2、系統(tǒng)經(jīng)過工藝改進后,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性和安 全性,沒有發(fā)生任何事故。
3、由于操作控制簡單,延長了系統(tǒng)設(shè)備的使用壽命,特別是布袋使用時間的延長。該系統(tǒng)使用18個月沒有g(shù)eng換過布袋,實現(xiàn)了經(jīng)濟運行的目標。
4、該系統(tǒng)變頻技術(shù)的成功應(yīng)用,既節(jié)省了用電費用,又了系統(tǒng)干管吸力的穩(wěn)定,對整個焦化廠焦爐除塵器站系統(tǒng)安 全穩(wěn)定運行起到了關(guān)鍵作用。
三、用途、組成及應(yīng)用:
用途:該裝置用于對裝煤時產(chǎn)生的煙塵進行收集和預(yù)處理,同時是裝煤移動塵源與固定設(shè)備之間的連通設(shè)備,使裝煤煙塵通過此設(shè)備進入爐頂翻板集塵管道輸送到地面站。
組成:爐頂部分是帶煙塵捕集設(shè)備的除塵裝煤車,由活動煙罩、導煙管、煙氣調(diào)節(jié)閥、空氣調(diào)節(jié)閥、安 全閥、彈性連接器等組成煙塵抽吸體系。經(jīng)過彈性連接器敞開集塵干管上的接口翻板閥。裝煤時冒出的煙氣與定量的空氣混合,經(jīng)集塵干管送到與焦側(cè)除塵合為一體除塵地上站凈化處理。另一部分是推焦裝煤合二為一煙塵凈化地上站,在地上站內(nèi)設(shè)風機,離線式脈沖袋式除塵器,帶液力偶合器的排煙機機組,除塵器收回焦粉輸灰設(shè)備等以及相應(yīng)配套的電氣、外表設(shè)備,以及壓縮空氣和冷卻水體系。
應(yīng)用:焦化廠除塵器采用了大通徑電磁閥配置液壓站,大幅度提高了液壓缸的運行速度。在液壓站油箱外增加了液壓油站外冷卻循環(huán)系統(tǒng),降低了液壓站的工作溫度。geng換了液壓控制系統(tǒng)的全部元件,針對機械限位開關(guān)觸壁失靈的現(xiàn)象,使用了磁接近開關(guān)作為限位,并對室外線纜進行了處理。由于工藝的不同,液壓站位置由爐頂改至第三軌外側(cè),降低了紅焦對液壓站的烘烤。
四、焦化廠布袋除塵器設(shè)計原則:
1、遵循成熟簡單、實用、安 全、經(jīng)濟節(jié)省的原則。
2、優(yōu)化設(shè)計,盡量沿用現(xiàn)有設(shè)施,在質(zhì)量條件下,降低工程量,做到既好又省。
3、嚴格執(zhí)行國 家及地方有關(guān)環(huán)保、安 全、工業(yè)衛(wèi)生、消防等法規(guī)。
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